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O IBC tem auxiliado diversas organizações na conquista da excelência em resultados. Apresentamos a seguir, alguns de nossos case:

Case 01: Transportador Pneumático (tipo regueira ou calha flux)

Case 42: Meio ambiente.
                 *Veja as fotos
Case 48: Meio ambiente
Case 49: Meio ambiente
Case 50: Meio ambiente
Case 51: Meio ambiente
Case 52: Oficina de manutenção
                 *Veja as fotos
Case 53: Enlonamento

 

 



 

CASE 01

  1. Enunciado do problema:
    Transportador pneumático (tipo regueira ou calha flux) com entupimento.

  2. Consequências:
    Transportador único ao se bifurcar em 2 segmentos iguais e simetricamente
    dispostos, entupia seguidamente, obrigando a paralisação dos elevadores de
    caneca (idênticos) que alimentavam um silo.

  3. Causa:
    A forma com que o material a ser transportado se distribuía no transportador
    pneumático, fazia com que um dos lados ficasse sobrecarregado e o outro com
    menos material.

  4. Solução do problema:
    Feita uma regulagem variável no ponto de distribuição do transportador único para o
    duplo, permitindo uma distribuição homogênea do material para o pé dos 2 elevadores.

  5. Ganhos:
    . eliminação de paradas.
    . cargas e consumo de energia similares nos 2 elevadores.
    . aumento de vida útil dos equipamentos de transporte.
    . desgaste uniforme e natural dos equipamentos de transporte.
    . maior disponibilidade da instalação pelo enchimento do silo em menor tempo.

  6. Metodologia ultilizada:
    Análise e Solução de Problemas.

CASE 02

  1. Enunciado do problema:
    Sobrecargas decorrentes do sistema de processamento da folha de pagamentos.

  2. Consequências:
    Geração de quantidade elavada de relatórios (52 ao todo), demandando tempo
    excessivo para alimentar o sistema, bem como de mão-de-obra para separação
    e arquivamentos dos mesmos.

  3. Causa:
    Implementações de informativos para atender demandas pontuais que, por sua vez,
    não eram revertidas.

  4. Solução do problema:
    Procedida análise da função de cada um dos relatórios, foram identificados aqueles
    que não agregavam valor e sem relevância às necessidades situacionais.

  5. Ganhos:
    Maior agilidade no tempo de processamento da folha de pagamentos, racionalização
    de 30% do número de listagens, economia de espaços dos arquivos físicos.

  6. Metodologia ultilizada:
    Análise do Valor

CASE 03

  1. Enunciado do problema:
    Eliminação do almoxarifado central de materiais para escritório.

  2. Consequências:
    Excessiva imobilização em estoques, redundâncias de estoques – o centralizado
    e os descentralizados existentes em cada área da empresa.

  3. Causa:
    Gerações espontâneas e descontroladas de mini almoxarifados nas áreas para
    suprir suas necessidades, cujos estoques já estavam despesados.

  4. Solução do problema:
    Eliminação do almoxarifado centralizado ficando a cargo de cada área o
    procedimento para reposições de suas necessidades junto aos fornecedores
    de materiais.

  5. Ganhos:
    Racionalização de mão-de-obra (desmobilização equipe almoxarifado central),
    redução significativa dos investimentos com estoques, customização dos
    atendimentos das áreas.

  6. Metodologia ultilizada:
    Análise do Valor

CASE 04

  1. Enunciado do problema:
    Racionalização do sistema de segurança patrimonial.

  2. Consequências:
    Custo elevado com eficácia a desejar.

  3. Causa:
    Estabelecimento de postos de ronda e vigilância a medida em que se
    verificavam ocorrências e vulnerabilidades ao patrimônio da empresa.

  4. Solução do problema:
    Realizada a análise em cada posto de ronda/vigilância, sendo identificada a magnitude
    de cada risco implícito e estabelecidas as medidas para atenuar a probabilidade
    e gravidade de ocorrências.

  5. Ganhos:
    Redução pela metade do contingente aplicado em tais atividades, com diminuição
    do número de ocorrências de ações excusas ao patrimônio da empresa.

  6. Metodologia ultilizada:
    Análise do Valor e Análise e Solução de Problemas

CASE 05

  1. Enunciado do problema:
    Maior agilidade no tempo de carregamento de caminhões tipo furgão c/ redução
    dos acidentes do trabalho.

  2. Consequências:
    Número elevado de pequenos acidentes, fadiga física na equipe decorrente a demanda
    de trabalho, baixa produtividade c/ demora excessiva no tempo de carregamento.

  3. Causa:
    O equipamento existente não estava dimensionado para ser utilizado no carregamento
    de caminhões tipo furgão.

  4. Solução do problema:
    Criação de grupos de setor com a missão de identificar oportunidades que facultassem
    a redução de acidentes de trabalho, melhoria da qualidade de vida e incremento
    da produtividade. Neste caso especifíco, foi proposto pelos participantes a implantação
    de um transportador retrátil que adentrasse até o final do furgão, evitando assim que
    a carga a ser depositada fosse apanhada na entrada do mesmo.

  5. Ganhos:
    Redução significativa dos acidentes de trabalho na área de expedição de
    produtos, aumento da produtividade, queda expressiva do tempo de carregamento
    e melhoria acentuada no nível de qualidade de vida em função da diminuição da fadiga.

  6. Metodologia ultilizada:
    Segurança e Qualidade de Vida no Trabalho.

 

CASE 06

  1. Enunciado do problema:
    Perda do rendimento operacional do teleférico de transporte de matérias primas devido
    a estouros de pneus da viga de desaceleração.

  2. Consequências:
    Semanalmente ocorriam aproximadamente 15 estouros de pneus, resultando
    em gargalos operacionais, elevação dos custos, baixa disponibilidade operacional,
    baixa de estoques da matéria prima transportada, demandas de homens/hora
    da manutenção para atender aos reparos emergenciais.

  3. Causa:
    Utilização de pneu inadequado ao regime de trabalho: estava sendo utilizado o tipo
    radial ao invés do modelo convencional, associado à falta de critérios para
    calibragens escalonadas e adequadas em cada etapa da viga de desaceleração.

  4. Solução do problema:
    Procedida análise da situação, com verificações do projeto e manuais de
    manutenção / operação do equipamento e paralelamente, consultas a
    renomados fabricantes de pneumáticos para atestar a procedência das
    conclusões estabelecidas. Realizada a substituição dos pneus e em
    paralelo estabelecidos os procedimentos operacionais para as respectivas
    calibragens.

  5. Ganhos:
    Eliminação do gargalo existente, adequação dos níveis de custos a patamares
    aceitáveis, regularização do estoque de matéria prima, disponibilidade da mão de
    obra da manutenção para atuar em atividades de preventivas.

  6. Metodologia ultilizada:
    Análise e Solução de Problemas.

 

 

CASE 07

  1. Enunciado do problema:
    Filtros eletrostáticos para despoeiramento com desarmes freqüentes.

  2. Consequências:
    Poluição ambiental, perdas de produtos intermediários, sujeira nas áreas internas
    da fábrica e prejuízos a imagem da empresa.

  3. Causa:
    Processo de corrosão na chapa estrutural da torre de arrefecimento dos gases quentes
    do forno, servindo como um ponto para deposição de partículas, que após
    adquirir determinado tamanho, se desprendia e projetava sobre o termopar
    fazendo desligar a bomba de atomização, não permitindo com isso a eficácia dos
    filtros eletrostáticos.

  4. Solução do problema:
    Reparos nas deformações da chapa estrutural e instalação de chaparia em aço
    inox abaixo da região das tubeiras de atomização, para coibir a ocorrência de
    novo processo corrosivo.

  5. Ganhos:
    Eliminação de perdas do processo, aumento da disponibilidade operacional,
    maior produtividade, melhoria de qualidade do produto e redução de custos.

  6. Metodologia ultilizada:
    Análise e Solução de Problemas.

 

 

CASE 08

  1. Enunciado do problema:
    Moinho com perda excessiva de produção devido à vibração elevada.

  2. Consequências:
    Desde a entrada em operação do moinho, este sua produtividade era de
    280 t/h, enquanto sua capacidade nominal era de 360 t/h. Isso decorria dos cortes
    de alimentação devido a vibrações excessivas que chegavam a atingir a marca de
    12 mm/seg. Com a restrição imposta, equipamentos da fase seguinte do
    processo tiveram que ser paralizados por falta de produtos, promovendo assim
    elevação significativa dos custos operacionais.

  3. Causa:
    Deseqüalização da pressão dos balões de nitrogênio localizados abaixo da
    mesa, associado à baixa umidade e variabilidade da granulometria do calcário utilizado.

  4. Solução do problema:
    Equalizadas as pressões dos balões de nitrogênio, corrigida a anormalidade na grelha
    do britador secundário para ajuste na curva granulométrica do calcário e
    instalado dispositivo para promover umidificação da matéria prima.

  5. Ganhos:
    Normalidade operacional do equipamento, com otimização do seu rendimento o
    qual passou a produzir 380 t/hr, ou seja, acima da capacidade nominal, eliminação
    de perdas do processo e redução de custos.

  6. Metodologia ultilizada:
    Análise e Solução de Problemas.

 

CASE 09

  1. Enunciado do problema:
    Britador com baixo rendimento devido a quebras crônicas.

  2. Consequências:
    Diariamente ocorriam engaiolamentos do britador em face ao rompimento do
    “parafuso fusível“, falta de matéria prima para a fase seguinte do processo, emprego
    de muitos homens/hora para desobstruir o equipamento e elevação dos
    custos operacionais.

  3. Causa:
    Utilização de novo “parafuso fusível“ com características muito diferentes do
    original projetado ao equipamento e suscetível a impactos de pedras de
    maior granulometria, as quais até então eram assimiladas.

  4. Solução do problema:
    Restabelecida as condições originais do equipamento conforme especificação
    do fabricante.

  5. Ganhos:
    Atendimento da demanda de matérias primas dentro da normalidade, eliminação
    de retrabalhos diários com demandas significativas de h/h para desobstruções
    do equipamento, redução de custos e menor risco de acidentes.

  6. Metodologia ultilizada:
    Análise e Solução de Problemas e TPM – Manutenção Produtiva Total.

 

 

CASE 10

  1. Enunciado do problema:
    Forno com consumo elevado de combustível ( kcal/t produzida) devido avalanches
    da pré-calcinação.

  2. Consequências:
    Elevação dos custos de produção, inconstâncias da qualidade do produto
    (clinquer), ocorrências de descargas do forno contribuindo para formação de
    “rio vermelho” no interior do resfriador de grelhas, advindo perfurações das grelhas
    com conseqüente rompimento do arrastador de finos e paradas sucessivas
    do equipamento.

  3. Causa:
    Excesso de ar de fluidização do silo de carvão, promovendo inconstâncias no
    suprimento do combustível aos maçaricos do pré-calcinador devido à indicação falsa
    dos manômetros por estarem emperrados em função do excesso de água na linha de
    ar comprimido.

  4. Solução do problema:
    Instalados novos manômetros e provida a linha de ar de dispositivos adequados
    para eliminação de água.

  5. Ganhos:
    Normalidade operacional do equipamento, eliminação de paradas que
    estabeleciam demandas de h.h. para os reparos no resfriador, redução de riscos
    de acidentes, assegurada a qualidade do produto e redução de custos.

  6. Metodologia ultilizada:
    Análise e Solução de Problemas e TPM – Manutenção Produtiva Total.

 

CASE 11

  1. Enunciado do problema:
    Índice elevado de rasgamento de sacaria.

  2. Consequências:
    Acúmulo de sujeira no setor de ensacamento/expedição devido ao índice de
    rasgamentos de sacaria (na faixa de 0,30% da quantidade expedida
    diariamente), utilização de mão de obra sistemática para limpezas, poluição
    ambiental, riscos de acidentes, má imagem da sacaria suja no cliente e elevação
    dos custos.

  3. Causa:
    Deficiências na qualidade acrescido da falta de critérios para rotação ordenada
    dos estoques da sacaria utilizada, associado a irregularidades nos dispositivos
    de ensacamento e transporte.

  4. Solução do problema:
    Avaliação preliminar para aceitar a sacaria fornecida pelo fabricante, estabelecimento
    de procedimentos para observar o giro ordenado dos estoques para permitir a cura
    da cola, ajustes e correções de anormalidades operacionais dos equipamentos no
    setor de ensacamento/expedição.

  5. Ganhos:
    Melhoria ambiental, minimização da perda do produto , redução de custos, redução
    de riscos de acidentes e redução do índice de rasgamento para 0,30 para 0,06%.

  6. Metodologia ultilizada:
    Análise e Solução de Problemas , TPM – Manutenção Produtiva Total, PPR - Programa
    de Participação nos Resultados, GR - Gerenciamento da Rotina e Programa de
    Segurança e Qualidade de Vida no Trabalho.

 

 

CASE 12

  1. Enunciado do problema:
    Desvio padrão da farinha alimentada acima de 1%.

  2. Consequências:
    Elevação dos custos decorrentes e perda da constância da qualidade do produto.

  3. Causa:
    Deficiências da blendagem da matéria prima na fonte de suprimento e falta de critérios
    na formação das pilhas na pré-homogeneização de calcário.

  4. Solução do problema:
    Estabelecidos critérios rígidos de planejamentos de lavra da matéria prima e
    blendagens nas retiradas das bancadas de mineração, associado a procedimentos
    para as corretas formações de pilhas na pré-homogeneização de calcário.

  5. Ganhos:
    O desvio padrão foi reduzido para 0,38%, resultando em produto de qualidade
    uniforme, redução de custos com consumo de combustíveis e energia elétrica.

  6. Metodologia ultilizada:
    Análise e Solução de Problemas, GR - Gerenciamento da Rotina, Padronização e
    PPR - Programa de Participação nos Resultados.

 

 

CASE 13

  1. Enunciado do problema:
    Redução de absenteismos por doenças ocupacionais.

  2. Consequências:
    Redução da produtividade ocupacional, aumento de horas extras na equipe, pressões
    da categoria profissional, afastamentos por lombalgias e riscos de acidentes potenciais.

  3. Causa:
    Atividades no setor de ensacamento/carregamento de caminhões sendo realizadas
    dentro de sistemática viciada, associado à inobservância de aspectos
    ergonômicos x biotipo da equipe e ausência de exercícios físicos compensatórios.

  4. Solução do problema:
    Implementação de rodízios na equipe, estabelecimento de formas alternativas
    para o desenvolvimento das atividades, adequação do perfil ocupacional
    para se compatibilizar com o tipo de equipamento e implantação de ginástica laboral.

  5. Ganhos:
    Minimização de absenteismos motivado por doenças ocupacionais, aumento
    da produtividade, redução de riscos de acidentes, eliminação de horas extras e
    passivos trabalhistas decorrentes.

  6. Metodologia ultilizada:
    Análise e Solução de Problemas e Programa de Segurança e Qualidade de Vida
    no Trabalho.

 

CASE 14

  1. Enunciado do problema:
    Moinho com queda da parede divisória.

  2. Consequências:
    Perda do rendimento operacional do equipamento, elevação acentuada dos
    custos, quantidade excessiva de homens hora para as manutenções
    necessárias, desconforto para trabalho em ambiente enclausurado e com
    temperatura elevada, volume excessivo de horas extras para atender as demandas,
    falta de produto para atender o mercado.

  3. Causa:
    Rompimento dos parafusos de fixação das divisórias devido ao tratamento
    térmico incorreto dado ao aço quando da confecção dos parafusos.

  4. Solução do problema:
    Produção de parafusos dentro das técnicas adequadas para a preservação
    de sua ductilidade.

  5. Ganhos:
    Eliminação das paradas do equipamento por este motivo, adequação dos níveis
    dos custos, redução dos riscos de acidentes, melhoria do conforto da equipe
    de manutenção e eliminação de horas extras.

  6. Metodologia ultilizada:
    Análise e Solução de Problemas.

 

 

CASE 15

  1. Enunciado do problema:
    Eixo da roda dianteira da retomadora da pré-homogeinização de calcário com quebras.

  2. Consequências:
    Paradas de produção, elevação dos custos, emprego de homens hora para proceder
    os reparos em detrimento de outras atividades de manutenção, ocorrências de
    gargalos operacionais.

  3. Causa:
    Desalinhamento da retomadora fazendo com que um dos lados ficasse em
    nível ligeiramente inferior ao outro, e desnivelamento do trilho, exercendo assim
    uma maior concentração de todo o peso da estrutura naquela região.

  4. Solução do problema:
    Alinhamento e nivelamento do caminho de rolamento.

  5. Ganhos:
    Adequação dos custos, eliminação de gargalos, redução de horas
    extras, restabelecimento da normalidade operacional do equipamento e redução de
    riscos de acidentes potenciais.

  6. Metodologia ultilizada:
    Análise e Solução de Problemas.

 

 

CASE 16

  1. Enunciado do problema:
    Bomba de alta pressão do moinho com dificuldade de arranque.

  2. Consequências:
    Perdas excessivas de tempo para estabelecer a entrada em marcha do moinho,
    sujeiras no local de trabalho para eliminação do ar do interior da bomba ou
    evitar o desligamento da bomba de alta pressão em quaisquer circunstâncias.

  3. Causa:
    Nível baixo do óleo que não era evidenciado nas leituras através do visor do tanque,
    pois este havia sido montado com leve inclinação contribuindo para a ocorrência de
    um equívoco de leitura.

  4. Solução do problema:
    Nivelado o tanque e completado o nível de óleo.

  5. Ganhos:
    Redução de tempo para dar partida no equipamento, maior confiabilidade
    operacional, redução do risco de falta de lubrificação e redução de custos operacionais.

  6. Metodologia ultilizada:
    Análise e Solução de Problemas.

 

 

CASE 17

  1. Enunciado do problema:
    Exportação de clinquer ao mercado externo com “zero ocorrência de problemas”.

  2. Consequências:
    Evitar que riscos potenciais de poluição ambiental, qualitativa do produto ou acidentes
    de qualquer natureza viessem interferir no carregamento, transporte e recebimento
    no produto no ponto de destino.

  3. Causa:
    Foram levantados todos os problemas potenciais de cada fase, sendo identificadas
    as causas de maior probabilidade de acontecer.

  4. Solução do problema:
    Estabelecimento do conjunto de ações de prevenção para evitar a ocorrência
    de problemas potenciais, bem como de ações de proteção para amenizar os efeitos
    caso estes viessem a ocorrer, montagem de plano de ação relativo e treinamento
    da equipe envolvida.

  5. Ganhos:
    Minimização de risco, sendo a operação realizada com total sucesso e evitado
    maiores desgastes junto à comunidade e aos clientes.

  6. Metodologia ultilizada:
    Análise de Problemas Potenciais, Diagrama de Causa e Efeito – Ishikawa e Plano
    de Ação.

 

 

CASE 18

  1. Enunciado do problema:
    Pé do elevador de canecas para transporte de cimento com enchimento de material.

  2. Consequências:
    Impossibilidades para o arranque do equipamento, realização de trabalho braçal
    para retirada do material do interior do fosso, elevação dos custos, perdas de material
    e de produtividade.

  3. Causa:
    Pistão pneumático com emperramento não estabelecendo o fechamento total da
    válvula guilhotina, permitindo o ingresso de material para o pé do elevador, o qual
    por estar parado ( horo sazonal/intervalos/etc) fazia com que o material fosse parar
    nesta região.

  4. Solução do problema:
    Instalação de novo pistão pneumático e feita a limpeza da linha de ar comprimido para
    a eliminação da presença de partículas metálicas e redução de água transportado
    junto com o ar comprimido.

  5. Ganhos:
    Eliminação de re-trabalhos sistemáticos, redução de custos e assegurada a
    normalidade operacional dos equipamentos.

  6. Metodologia ultilizada:
    Análise e Solução de Problemas.

 

 

CASE 19

  1. Enunciado do problema:
    Correia transportadora com desalinhamentos freqüentes.

  2. Consequências:
    Transbordamentos de material transportado, sujando as instalações , provocando
    re-trabalhos para promover sua limpeza, paradas do equipamento e elevação dos
    custos industriais.

  3. Causa:
    Falha na realização de emenda promovendo o gradual desalinhamento da correia.

  4. Solução do problema:
    Correção da emenda realizada e treinamento de toda equipe de manutenção
    sobre emendas e alinhamentos de correias planas.

  5. Ganhos:
    Eliminação de re-trabalhos com limpezas, assegurada a normalidade operacional
    do equipamento, redução de custos e otimização do aspecto visual da área.

  6. Metodologia ultilizada:
    Análise e Solução de Problemas.

 

 

CASE 20

  1. Enunciado do problema:
    Correias transportadoras com rasgamentos.

  2. Consequências:
    Gargalos operacionais, paradas de equipamentos, elevação dos custos
    industriais, sujeiras nas instalações e geração de condições inseguras de trabalho.

  3. Causa:
    Falta de sincronização de velocidade da seqüência de correias, fazendo com que
    aquelas que recebiam material estivessem numa rotação menor do que aquelas
    que procediam a transferência, promovendo o enchimento quase total da
    tremonha/calha de transferência, trazendo como conseqüência o rasgamento da
    correia posterior por pressão do material acumulado.

  4. Solução do problema:
    Ajustes na sincronização da velocidade das correias.

  5. Ganhos:
    Redução substancial de custos, maior limpeza da área, assegurada a
    normalidade operacional do equipamento e reduzido o risco de acidentes potenciais.

  6. Metodologia ultilizada:
    Análise e Solução de Problemas.

 

 

CASE 21

  1. Enunciado do problema:
    Calcinador com variações de temperatura.

  2. Consequências:
    Instabilidade operacional do forno rotativo e desligamento do eletrofiltro.

  3. Causa:
    Variações na eliminação da farinha alimentada ao forno.

  4. Solução do problema:
    Alterado o posicionamento do nível mínimo do silo, instalado um PLC (programador lógico de controle) que alterava o set point do combustível que é usado no calcinador, quando a temperatura oscilava em até 5° C.

  5. Ganhos:
    . eliminação de paradas
    . redução de custos.
    . aumento de disponibilidade.
    . redução de desvios de qualidade.

  6. Metodologia ultilizada:
    Análise e Solução de Problemas.

 

CASE 22

  1. Enunciado do problema:
    Forno com variações na alimentação.

  2. Consequências:
    Distúrbios operacionais, formação de bolas no interior do forno, perda de produtividade
    e elevação de consumo térmico.

  3. Causa:
    Alteração mecânica no braço de acionamento da válvula de controle da alimentação
    com o esticamento da corrente.

  4. Solução do problema:
    Retorno à condição original de regulagem.

  5. Ganhos:
    . estabilidade operacional.
    . aumento da vida útil do refratário.
    . ganho de disponibilidade.
    . redução de custos.
    . estabilização da produtividade.
    . normalização do consumo térmico.
  6. Metodologia ultilizada:
    Análise do Valor e Análise e Solução de Problemas.

 

CASE 23

  1. Enunciado do problema:
    Moinho de bolas para cimento com baixa produtitivadade.

  2. Consequências:
    Perda de produção, elevação de custos, desgaste prematuro de
    fundidos para revestimento, maior consumo específico de energia elétrica
    e aumento do custo de produção .

  3. Causa:
    Granulometria variável do clinquer alimentado no moinho, devido à segregação
    do material no silo de armazenagem, aliado à carga de corpos moedores
    incompatível com esta variação.

  4. Solução do problema:
    Modificação na calha de alimentação do silo para evitar segregação e carga
    adequada da carga moedora.

  5. Ganhos:
    . estabilidade operacional.
    . redução de custos.
    . ganho de produtividade (de 27 para 30 t/h: aproximadamente 10%).
    . redução do consumo específico de energia elétrica.

  6. Metodologia ultilizada:
    Análise e Solução de Problemas.

 

CASE 24

  1. Enunciado do problema:
    Exaustor do moinho de bolas para cru (farinha) com número excessivo de
    deslocamentos.

  2. Consequências:
    Perda de produção, elevação de custos, elevado número de paradas, maior
    consumo específico de energia elétrica, queda de produtividade e aumento do
    custo de produção .

  3. Causa:
    Desligamento da pressurização da sala elétrica, durante a manutenção preventiva.

  4. Solução do problema:
    Colocação de avisos alertando as equipes de manutenção para