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Skype: lauro.volaco |
R.Osmario de Oliveira
Bastos,5 - Volteio
Piraquara - PR- Brasil -
CEP: 83305-095 |
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O
IBC tem auxiliado diversas organizações
na conquista da excelência em resultados.
Apresentamos a seguir, alguns de nossos
case: |
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CASE
01
- Enunciado do problema:
Transportador pneumático (tipo
regueira ou calha flux) com entupimento.
- Consequências:
Transportador único ao se bifurcar em
2 segmentos iguais e simetricamente
dispostos, entupia seguidamente, obrigando a
paralisação dos elevadores de
caneca (idênticos) que alimentavam um
silo.
- Causa:
A forma com que o material a ser transportado
se distribuía no transportador
pneumático, fazia com que um dos lados
ficasse sobrecarregado e o outro com
menos material.
- Solução do problema:
Feita uma regulagem variável no ponto
de distribuição do transportador
único para o
duplo, permitindo uma distribuição
homogênea do material para o pé
dos 2 elevadores.
- Ganhos:
. eliminação de paradas.
. cargas e consumo de energia similares nos
2 elevadores.
. aumento de vida útil dos equipamentos
de transporte.
. desgaste uniforme e natural dos equipamentos
de transporte.
. maior disponibilidade da instalação
pelo enchimento do silo em menor tempo.
- Metodologia ultilizada:
Análise e Solução
de Problemas.
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CASE
02
- Enunciado do problema:
Sobrecargas decorrentes do sistema
de processamento da folha de pagamentos.
- Consequências:
Geração de quantidade elavada
de relatórios (52 ao todo), demandando
tempo
excessivo para alimentar o sistema, bem como
de mão-de-obra para separação
e arquivamentos dos mesmos.
- Causa:
Implementações de informativos
para atender demandas pontuais que, por sua
vez,
não eram revertidas.
- Solução do problema:
Procedida análise da função
de cada um dos relatórios, foram identificados
aqueles
que não agregavam valor e sem relevância
às necessidades situacionais.
- Ganhos:
Maior agilidade no tempo de processamento da
folha de pagamentos, racionalização
de 30% do número de listagens, economia
de espaços dos arquivos físicos.
- Metodologia ultilizada:
Análise do Valor
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CASE
03
- Enunciado do problema:
Eliminação do almoxarifado
central de materiais para escritório.
- Consequências:
Excessiva imobilização em estoques,
redundâncias de estoques – o centralizado
e os descentralizados existentes em cada área
da empresa.
- Causa:
Gerações espontâneas e descontroladas
de mini almoxarifados nas áreas para
suprir suas necessidades, cujos estoques já
estavam despesados.
- Solução do problema:
Eliminação do almoxarifado centralizado
ficando a cargo de cada área o
procedimento para reposições de
suas necessidades junto aos fornecedores
de materiais.
- Ganhos:
Racionalização de mão-de-obra
(desmobilização equipe almoxarifado
central),
redução significativa dos investimentos
com estoques, customização dos
atendimentos das áreas.
- Metodologia ultilizada:
Análise do Valor
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CASE
04
- Enunciado do problema:
Racionalização do sistema
de segurança patrimonial.
- Consequências:
Custo elevado com eficácia a desejar.
- Causa:
Estabelecimento de postos de ronda e vigilância
a medida em que se
verificavam ocorrências e vulnerabilidades
ao patrimônio da empresa.
- Solução do problema:
Realizada a análise em cada posto de
ronda/vigilância, sendo identificada a
magnitude
de cada risco implícito e estabelecidas
as medidas para atenuar a probabilidade
e gravidade de ocorrências.
- Ganhos:
Redução pela metade do contingente
aplicado em tais atividades, com diminuição
do número de ocorrências de ações
excusas ao patrimônio da empresa.
- Metodologia ultilizada:
Análise do Valor e Análise
e Solução de Problemas
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CASE
05
- Enunciado do problema:
Maior agilidade no tempo de carregamento
de caminhões tipo furgão c/ redução
dos acidentes do trabalho.
- Consequências:
Número elevado de pequenos acidentes,
fadiga física na equipe decorrente a
demanda
de trabalho, baixa produtividade c/ demora excessiva
no tempo de carregamento.
- Causa:
O equipamento existente não estava dimensionado
para ser utilizado no carregamento
de caminhões tipo furgão.
- Solução do problema:
Criação de grupos de setor com
a missão de identificar oportunidades
que facultassem
a redução de acidentes de trabalho,
melhoria da qualidade de vida e incremento
da produtividade. Neste caso especifíco,
foi proposto pelos participantes a implantação
de um transportador retrátil que adentrasse
até o final do furgão, evitando
assim que
a carga a ser depositada fosse apanhada na entrada
do mesmo.
- Ganhos:
Redução significativa dos acidentes
de trabalho na área de expedição
de
produtos, aumento da produtividade, queda expressiva
do tempo de carregamento
e melhoria acentuada no nível de qualidade
de vida em função da diminuição
da fadiga.
- Metodologia ultilizada:
Segurança e Qualidade de Vida no Trabalho.
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CASE
06
- Enunciado do problema:
Perda do rendimento operacional do
teleférico de transporte de matérias
primas devido
a estouros de pneus da viga de desaceleração.
- Consequências:
Semanalmente ocorriam aproximadamente 15 estouros
de pneus, resultando
em gargalos operacionais, elevação
dos custos, baixa disponibilidade operacional,
baixa de estoques da matéria prima transportada,
demandas de homens/hora
da manutenção para atender aos
reparos emergenciais.
- Causa:
Utilização de pneu inadequado
ao regime de trabalho: estava sendo utilizado
o tipo
radial ao invés do modelo convencional,
associado à falta de critérios
para
calibragens escalonadas e adequadas em cada
etapa da viga de desaceleração.
- Solução do problema:
Procedida análise da situação,
com verificações do projeto e
manuais de
manutenção / operação
do equipamento e paralelamente, consultas a
renomados fabricantes de pneumáticos
para atestar a procedência das
conclusões estabelecidas. Realizada a
substituição dos pneus e em
paralelo estabelecidos os procedimentos operacionais
para as respectivas
calibragens.
- Ganhos:
Eliminação do gargalo existente,
adequação dos níveis de
custos a patamares
aceitáveis, regularização
do estoque de matéria prima, disponibilidade
da mão de
obra da manutenção para atuar
em atividades de preventivas.
- Metodologia ultilizada:
Análise e Solução de Problemas.
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CASE
07
- Enunciado do problema:
Filtros eletrostáticos para
despoeiramento com desarmes freqüentes.
- Consequências:
Poluição ambiental, perdas de
produtos intermediários, sujeira nas
áreas internas
da fábrica e prejuízos a imagem
da empresa.
- Causa:
Processo de corrosão na chapa estrutural
da torre de arrefecimento dos gases quentes
do forno, servindo como um ponto para deposição
de partículas, que após
adquirir determinado tamanho, se desprendia
e projetava sobre o termopar
fazendo desligar a bomba de atomização,
não permitindo com isso a eficácia
dos
filtros eletrostáticos.
- Solução do problema:
Reparos nas deformações da chapa
estrutural e instalação de chaparia
em aço
inox abaixo da região das tubeiras de
atomização, para coibir a ocorrência
de
novo processo corrosivo.
- Ganhos:
Eliminação de perdas do processo,
aumento da disponibilidade operacional,
maior produtividade, melhoria de qualidade do
produto e redução de custos.
- Metodologia ultilizada:
Análise e Solução de Problemas.
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CASE
08
- Enunciado do problema:
Moinho com perda excessiva de produção
devido à vibração elevada.
- Consequências:
Desde a entrada em operação do
moinho, este sua produtividade era de
280 t/h, enquanto sua capacidade nominal era
de 360 t/h. Isso decorria dos cortes
de alimentação devido a vibrações
excessivas que chegavam a atingir a marca de
12 mm/seg. Com a restrição imposta,
equipamentos da fase seguinte do
processo tiveram que ser paralizados por falta
de produtos, promovendo assim
elevação significativa dos custos
operacionais.
- Causa:
Deseqüalização da pressão
dos balões de nitrogênio localizados
abaixo da
mesa, associado à baixa umidade e variabilidade
da granulometria do calcário utilizado.
- Solução do problema:
Equalizadas as pressões dos balões
de nitrogênio, corrigida a anormalidade
na grelha
do britador secundário para ajuste na
curva granulométrica do calcário
e
instalado dispositivo para promover umidificação
da matéria prima.
- Ganhos:
Normalidade operacional do equipamento, com
otimização do seu rendimento o
qual passou a produzir 380 t/hr, ou seja, acima
da capacidade nominal, eliminação
de perdas do processo e redução
de custos.
- Metodologia ultilizada:
Análise e Solução de Problemas.
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CASE
09
- Enunciado do problema:
Britador com baixo rendimento devido
a quebras crônicas.
- Consequências:
Diariamente ocorriam engaiolamentos do britador
em face ao rompimento do
“parafuso fusível“, falta
de matéria prima para a fase seguinte
do processo, emprego
de muitos homens/hora para desobstruir o equipamento
e elevação dos
custos operacionais.
- Causa:
Utilização de novo “parafuso
fusível“ com características
muito diferentes do
original projetado ao equipamento e suscetível
a impactos de pedras de
maior granulometria, as quais até então
eram assimiladas.
- Solução do problema:
Restabelecida as condições originais
do equipamento conforme especificação
do fabricante.
- Ganhos:
Atendimento da demanda de matérias primas
dentro da normalidade, eliminação
de retrabalhos diários com demandas significativas
de h/h para desobstruções
do equipamento, redução de custos
e menor risco de acidentes.
- Metodologia ultilizada:
Análise e Solução de Problemas
e TPM – Manutenção Produtiva
Total.
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CASE
10
- Enunciado do problema:
Forno com consumo elevado de combustível
( kcal/t produzida) devido avalanches
da pré-calcinação.
- Consequências:
Elevação dos custos de produção,
inconstâncias da qualidade do produto
(clinquer), ocorrências de descargas do
forno contribuindo para formação
de
“rio vermelho” no interior do resfriador
de grelhas, advindo perfurações
das grelhas
com conseqüente rompimento do arrastador
de finos e paradas sucessivas
do equipamento.
- Causa:
Excesso de ar de fluidização do
silo de carvão, promovendo inconstâncias
no
suprimento do combustível aos maçaricos
do pré-calcinador devido à indicação
falsa
dos manômetros por estarem emperrados
em função do excesso de água
na linha de
ar comprimido.
- Solução do problema:
Instalados novos manômetros e provida
a linha de ar de dispositivos adequados
para eliminação de água.
- Ganhos:
Normalidade operacional do equipamento, eliminação
de paradas que
estabeleciam demandas de h.h. para os reparos
no resfriador, redução de riscos
de acidentes, assegurada a qualidade do produto
e redução de custos.
- Metodologia ultilizada:
Análise e Solução de Problemas
e TPM – Manutenção Produtiva
Total.
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CASE
11
- Enunciado do problema:
Índice elevado de rasgamento
de sacaria.
- Consequências:
Acúmulo de sujeira no setor de ensacamento/expedição
devido ao índice de
rasgamentos de sacaria (na faixa de 0,30% da
quantidade expedida
diariamente), utilização de mão
de obra sistemática para limpezas, poluição
ambiental, riscos de acidentes, má imagem
da sacaria suja no cliente e elevação
dos custos.
- Causa:
Deficiências na qualidade acrescido da
falta de critérios para rotação
ordenada
dos estoques da sacaria utilizada, associado
a irregularidades nos dispositivos
de ensacamento e transporte.
- Solução do problema:
Avaliação preliminar para aceitar
a sacaria fornecida pelo fabricante, estabelecimento
de procedimentos para observar o giro ordenado
dos estoques para permitir a cura
da cola, ajustes e correções de
anormalidades operacionais dos equipamentos
no
setor de ensacamento/expedição.
- Ganhos:
Melhoria ambiental, minimização
da perda do produto , redução
de custos, redução
de riscos de acidentes e redução
do índice de rasgamento para 0,30 para
0,06%.
- Metodologia ultilizada:
Análise e Solução de Problemas
, TPM – Manutenção Produtiva
Total, PPR - Programa
de Participação nos Resultados,
GR - Gerenciamento da Rotina e Programa de
Segurança e Qualidade de Vida no Trabalho.
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CASE
12
- Enunciado do problema:
Desvio padrão da farinha alimentada
acima de 1%.
- Consequências:
Elevação dos custos decorrentes
e perda da constância da qualidade do
produto.
- Causa:
Deficiências da blendagem da matéria
prima na fonte de suprimento e falta de critérios
na formação das pilhas na pré-homogeneização
de calcário.
- Solução do problema:
Estabelecidos critérios rígidos
de planejamentos de lavra da matéria
prima e
blendagens nas retiradas das bancadas de mineração,
associado a procedimentos
para as corretas formações de
pilhas na pré-homogeneização
de calcário.
- Ganhos:
O desvio padrão foi reduzido para 0,38%,
resultando em produto de qualidade
uniforme, redução de custos com
consumo de combustíveis e energia elétrica.
- Metodologia ultilizada:
Análise e Solução de Problemas,
GR - Gerenciamento da Rotina, Padronização
e
PPR - Programa de Participação
nos Resultados.
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CASE
13
- Enunciado do problema:
Redução de absenteismos
por doenças ocupacionais.
- Consequências:
Redução da produtividade ocupacional,
aumento de horas extras na equipe, pressões
da categoria profissional, afastamentos por
lombalgias e riscos de acidentes potenciais.
- Causa:
Atividades no setor de ensacamento/carregamento
de caminhões sendo realizadas
dentro de sistemática viciada, associado
à inobservância de aspectos
ergonômicos x biotipo da equipe e ausência
de exercícios físicos compensatórios.
- Solução do problema:
Implementação de rodízios
na equipe, estabelecimento de formas alternativas
para o desenvolvimento das atividades, adequação
do perfil ocupacional
para se compatibilizar com o tipo de equipamento
e implantação de ginástica
laboral.
- Ganhos:
Minimização de absenteismos motivado
por doenças ocupacionais, aumento
da produtividade, redução de riscos
de acidentes, eliminação de horas
extras e
passivos trabalhistas decorrentes.
- Metodologia ultilizada:
Análise e Solução de Problemas
e Programa de Segurança e Qualidade de
Vida
no Trabalho.
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CASE
14
- Enunciado do problema:
Moinho com queda da parede divisória.
- Consequências:
Perda do rendimento operacional do equipamento,
elevação acentuada dos
custos, quantidade excessiva de homens hora
para as manutenções
necessárias, desconforto para trabalho
em ambiente enclausurado e com
temperatura elevada, volume excessivo de horas
extras para atender as demandas,
falta de produto para atender o mercado.
- Causa:
Rompimento dos parafusos de fixação
das divisórias devido ao tratamento
térmico incorreto dado ao aço
quando da confecção dos parafusos.
- Solução do problema:
Produção de parafusos dentro das
técnicas adequadas para a preservação
de sua ductilidade.
- Ganhos:
Eliminação das paradas do equipamento
por este motivo, adequação dos
níveis
dos custos, redução dos riscos
de acidentes, melhoria do conforto da equipe
de manutenção e eliminação
de horas extras.
- Metodologia ultilizada:
Análise e Solução de Problemas.
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CASE
15
- Enunciado do problema:
Eixo da roda dianteira da retomadora
da pré-homogeinização de
calcário com quebras.
- Consequências:
Paradas de produção, elevação
dos custos, emprego de homens hora para proceder
os reparos em detrimento de outras atividades
de manutenção, ocorrências
de
gargalos operacionais.
- Causa:
Desalinhamento da retomadora fazendo com que
um dos lados ficasse em
nível ligeiramente inferior ao outro,
e desnivelamento do trilho, exercendo assim
uma maior concentração de todo
o peso da estrutura naquela região.
- Solução do problema:
Alinhamento e nivelamento do caminho de rolamento.
- Ganhos:
Adequação dos custos, eliminação
de gargalos, redução de horas
extras, restabelecimento da normalidade operacional
do equipamento e redução de
riscos de acidentes potenciais.
- Metodologia ultilizada:
Análise e Solução de Problemas.
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CASE
16
- Enunciado do problema:
Bomba de alta pressão do moinho
com dificuldade de arranque.
- Consequências:
Perdas excessivas de tempo para estabelecer
a entrada em marcha do moinho,
sujeiras no local de trabalho para eliminação
do ar do interior da bomba ou
evitar o desligamento da bomba de alta pressão
em quaisquer circunstâncias.
- Causa:
Nível baixo do óleo que não
era evidenciado nas leituras através
do visor do tanque,
pois este havia sido montado com leve inclinação
contribuindo para a ocorrência de
um equívoco de leitura.
- Solução do problema:
Nivelado o tanque e completado o nível
de óleo.
- Ganhos:
Redução de tempo para dar partida
no equipamento, maior confiabilidade
operacional, redução do risco
de falta de lubrificação e redução
de custos operacionais.
- Metodologia ultilizada:
Análise e Solução de Problemas.
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CASE
17
- Enunciado do problema:
Exportação de clinquer
ao mercado externo com “zero ocorrência
de problemas”.
- Consequências:
Evitar que riscos potenciais de poluição
ambiental, qualitativa do produto ou acidentes
de qualquer natureza viessem interferir no carregamento,
transporte e recebimento
no produto no ponto de destino.
- Causa:
Foram levantados todos os problemas potenciais
de cada fase, sendo identificadas
as causas de maior probabilidade de acontecer.
- Solução do problema:
Estabelecimento do conjunto de ações
de prevenção para evitar a ocorrência
de problemas potenciais, bem como de ações
de proteção para amenizar os efeitos
caso estes viessem a ocorrer, montagem de plano
de ação relativo e treinamento
da equipe envolvida.
- Ganhos:
Minimização de risco, sendo a
operação realizada com total sucesso
e evitado
maiores desgastes junto à comunidade
e aos clientes.
- Metodologia ultilizada:
Análise de Problemas Potenciais, Diagrama
de Causa e Efeito – Ishikawa e Plano
de Ação.
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CASE
18
- Enunciado do problema:
Pé do elevador de canecas para
transporte de cimento com enchimento de material.
- Consequências:
Impossibilidades para o arranque do equipamento,
realização de trabalho braçal
para retirada do material do interior do fosso,
elevação dos custos, perdas de
material
e de produtividade.
- Causa:
Pistão pneumático com emperramento
não estabelecendo o fechamento total
da
válvula guilhotina, permitindo o ingresso
de material para o pé do elevador, o
qual
por estar parado ( horo sazonal/intervalos/etc)
fazia com que o material fosse parar
nesta região.
- Solução do problema:
Instalação de novo pistão
pneumático e feita a limpeza da linha
de ar comprimido para
a eliminação da presença
de partículas metálicas e redução
de água transportado
junto com o ar comprimido.
- Ganhos:
Eliminação de re-trabalhos sistemáticos,
redução de custos e assegurada
a
normalidade operacional dos equipamentos.
- Metodologia ultilizada:
Análise e Solução de Problemas.
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CASE
19
- Enunciado do problema:
Correia transportadora com desalinhamentos
freqüentes.
- Consequências:
Transbordamentos de material transportado, sujando
as instalações , provocando
re-trabalhos para promover sua limpeza, paradas
do equipamento e elevação dos
custos industriais.
- Causa:
Falha na realização de emenda
promovendo o gradual desalinhamento da correia.
- Solução do problema:
Correção da emenda realizada e
treinamento de toda equipe de manutenção
sobre emendas e alinhamentos de correias planas.
- Ganhos:
Eliminação de re-trabalhos com
limpezas, assegurada a normalidade operacional
do equipamento, redução de custos
e otimização do aspecto visual
da área.
- Metodologia ultilizada:
Análise e Solução de Problemas.
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CASE
20
- Enunciado do problema:
Correias transportadoras com rasgamentos.
- Consequências:
Gargalos operacionais, paradas de equipamentos,
elevação dos custos
industriais, sujeiras nas instalações
e geração de condições
inseguras de trabalho.
- Causa:
Falta de sincronização de velocidade
da seqüência de correias, fazendo
com que
aquelas que recebiam material estivessem numa
rotação menor do que aquelas
que procediam a transferência, promovendo
o enchimento quase total da
tremonha/calha de transferência, trazendo
como conseqüência o rasgamento da
correia posterior por pressão do material
acumulado.
- Solução do problema:
Ajustes na sincronização da velocidade
das correias.
- Ganhos:
Redução substancial de custos,
maior limpeza da área, assegurada a
normalidade operacional do equipamento e reduzido
o risco de acidentes potenciais.
- Metodologia ultilizada:
Análise e Solução de Problemas.
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CASE
21
- Enunciado do problema:
Calcinador com variações
de temperatura.
- Consequências:
Instabilidade operacional do forno rotativo
e desligamento do eletrofiltro.
- Causa:
Variações na eliminação
da farinha alimentada ao forno.
- Solução do problema:
Alterado o posicionamento do nível mínimo
do silo, instalado um PLC (programador lógico
de controle) que alterava o set point do combustível
que é usado no calcinador, quando a temperatura
oscilava em até 5° C.
- Ganhos:
. eliminação de paradas
. redução de custos.
. aumento de disponibilidade.
. redução de desvios de qualidade.
- Metodologia ultilizada:
Análise e Solução de Problemas.
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CASE
22
- Enunciado do problema:
Forno com variações na
alimentação.
- Consequências:
Distúrbios operacionais, formação
de bolas no interior do forno, perda de produtividade
e elevação de consumo térmico.
- Causa:
Alteração mecânica no braço
de acionamento da válvula de controle
da alimentação
com o esticamento da corrente.
- Solução do problema:
Retorno à condição original
de regulagem.
- Ganhos:
. estabilidade operacional.
. aumento da vida útil do refratário.
. ganho de disponibilidade.
. redução de custos.
. estabilização da produtividade.
. normalização do consumo térmico.
- Metodologia ultilizada:
Análise do Valor e Análise e Solução
de Problemas.
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CASE
23
- Enunciado do problema:
Moinho de bolas para cimento com baixa
produtitivadade.
- Consequências:
Perda de produção, elevação
de custos, desgaste prematuro de
fundidos para revestimento, maior consumo específico
de energia elétrica
e aumento do custo de produção
.
- Causa:
Granulometria variável do clinquer alimentado
no moinho, devido à segregação
do material no silo de armazenagem, aliado à
carga de corpos moedores
incompatível com esta variação.
- Solução do problema:
Modificação na calha de alimentação
do silo para evitar segregação
e carga
adequada da carga moedora.
- Ganhos:
. estabilidade operacional.
. redução de custos.
. ganho de produtividade (de 27 para 30 t/h:
aproximadamente 10%).
. redução do consumo específico
de energia elétrica.
- Metodologia ultilizada:
Análise e Solução de Problemas.
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CASE
24
- Enunciado do problema:
Exaustor do moinho de bolas para cru
(farinha) com número excessivo de
deslocamentos.
- Consequências:
Perda de produção, elevação
de custos, elevado número de paradas,
maior
consumo específico de energia elétrica,
queda de produtividade e aumento do
custo de produção .
- Causa:
Desligamento da pressurização
da sala elétrica, durante a manutenção
preventiva.
- Solução do problema:
Colocação de avisos alertando
as equipes de manutenção para
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